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基于鋼渣尾渣利用的電弧爐泡沫渣控制技術

研發快訊 2024年11月04日 15:23:54來源:北京科技大學 16221
摘要電弧爐煉鋼過程中鋼渣的排放量為100~150kg/t鋼,鋼渣磁選鐵后剩余的鋼渣稱為電弧爐廢鋼渣,即尾渣,這部分渣目前還尚未應用于鋼鐵企業,一般低價賣出。如何利用這部分渣是亟待解決的問題。

  【儀表網 研發快訊】發達國家鋼渣的綜合利用率已達90%以上,而國內不足30%。對于鋼鐵工業鋼渣的利用消納,國家出臺了一系列法規文件,鼓勵開發綜合利用先進工藝技術。電弧爐煉鋼過程中鋼渣的排放量為100~150kg/t鋼,鋼渣磁選鐵后剩余的鋼渣稱為電弧爐廢鋼渣,即尾渣,這部分渣目前還尚未應用于鋼鐵企業,一般低價賣出。如何利用這部分渣是亟待解決的問題。
 
  造泡沫渣是電弧爐冶煉的重要操作。泡沫渣的形成需要內部和外部兩個條件。內部條件是爐渣自身要具備良好的發泡能力,發泡性能與爐渣的粘度有關;外部條件是要有足夠量的氣體進入渣層。爐渣粘度增加,分離氣泡的液膜更穩定,氣泡將會以較慢的速度從爐渣中排出,增加泡沫渣中氣泡的壽命和泡沫厚度。影響爐渣粘度的最重要因素是爐渣中懸浮第二相顆粒,即鎂方鐵石和硅酸二鈣,它們不僅是形成泡沫渣的必要條件,也有助于降低耐火材料消耗。
 
  全廢鋼電弧爐煉鋼尾渣作為預熔渣,熔化速度快,如圖1所示,渣堿度(2.0以上)和FeO含量(15%以上)均較高,渣中的(P2O5)含量小于1%,尾渣含有鎂方鐵石和硅酸二鈣,礦物相與冶煉過程中泡沫渣的礦相幾乎相同,如圖2所示。加入爐內后,爐渣中(FeO)含量迅速提高,且渣中含有大量的鎂方鐵石和硅酸二鈣第二相粒子,可以快速形成發泡性良好的渣,有利于提高電能利用率、降低石灰等新渣料和耐火材料消耗,還可還原渣中部分(FeO),提高金屬收得率,因此,電弧爐煉鋼尾渣回收利用技術的開發與應用,對企業降低生產成本、發展循環經濟、減少間接碳排放均大有裨益。
 
圖1 電爐尾渣固相線溫度 圖2 電爐尾渣礦相組成
 
  、解決問題的思路與技術方案
 
  全廢鋼電弧爐冶煉過程中,爐渣成分和熔池溫度不斷發生變化,導致了爐渣相圖中氧化鈣飽和線和氧化鎂飽和線的不斷移動,如圖3所示。如不及時調整渣成分,會影響泡沫渣質量。特別是冶煉過程溫度升高,增加了爐渣相圖中的液相區面積,降低爐渣粘度,并加劇爐襯耐火材料的侵蝕。
 
圖3 堿度和溫度對渣液相區面積的影響
 
  基于爐渣良好發泡性能和保護耐火材料的目的,冶煉過程需要協同控制熔池溫度和爐渣成分,保證冶煉全過程爐渣具有良好的發泡性能。在保證爐渣本身發泡性能良好的基礎上,持續足量的氣體供給也是保證泡沫渣質量的必要條件。因此,提出基于尾渣利用的電弧爐泡沫渣控制技術方案,如圖4所示。
 
  首先確定發泡性能良好的泡沫渣堿度。爐渣堿度過高,渣中固相顆粒過飽和,造成渣料消耗量增加;爐渣堿度過低,(MgO)飽和溶解度升高,加劇耐火材料侵蝕。針對冶煉磷含量要求不高的鋼種,綜合考慮爐渣發泡性能和爐襯材料侵蝕,分別從堿度對渣中固相顆粒分數、渣粘度及(MgO)飽和溶解度的影響等方面研究,最終確定了基于鋼渣尾渣利用的泡沫渣堿度不低于1.8,同時,優化渣料的選擇與配比,特別是冶煉前期加入一定量的尾渣,快速形成泡沫渣。
 
  基于爐渣成分預報模型,根據熔池溫度的變化,適時加入尾渣和新渣料(包括加入量和加入時機),實時調控渣堿度、(MgO)及(FeO)含量,穩定發泡性能良好的爐渣粘度所需的第二相顆粒,保證爐渣的發泡性能。
 
圖4 技術路線圖
 
  在此基礎上,根據電弧爐聲音監測系統的聲音監測數據,進一步控制加渣料操作,并適時調整噴碳/供氧,為泡沫渣提供充足的氣體,保證合適的泡沫厚度。
 
  四、主要創新性成果
 
  1、首次提出采用高堿度、高(FeO)的電爐尾渣應用于電爐造泡沫渣,對于脫磷要求不高的鋼種冶煉,明確了冶煉過程控制泡沫渣堿度不低于1.8、爐渣成分接近爐渣相圖中氧化鈣和氧化鎂飽和線。
 
  5不同成分泡沫渣的電耗情況統計
 
  2、開發了基于尾渣利用的電爐渣成分預報模型,協同控制渣成分和熔池溫度,形成發泡性能良好的爐渣,實現了泡沫渣指數提高0.64s-1.02s。
 
  3、建立了電弧爐聲音監測系統,實現適時控制渣料加入和噴碳/供氧的自動調控,持續足量供給保證泡沫渣質量所需的氣體,并利用尾渣的預熔特性,提高電弧的穩定性以及電能效率,電耗降低大于10kWh/t鋼。
 
  技術成功應用以來,共發表SCI論文2篇,授權發明專利1項。
 
  6泡沫渣高度變化示意圖
 
  、應用情況與效果
 
  基于鋼渣尾渣利用的電弧爐泡沫渣控制技術,提高了冶煉效率,同時大幅降低了能源消耗和環境污染。技術應用以來,Consteel全廢鋼連續加料電弧爐冶煉噸鋼電耗同比降低10kWh/t以上、降低石灰消耗7.0kg/t鋼和白云石消耗1.2kg/t鋼以上、金屬收得率提高0.6%、廢渣排放量減少12.4%,減少了二氧化碳的間接排放量。同比降低廢鋼渣處理成本近150萬元/年,渣料使用成本降低300萬元/年以上,企業獲利超過2400萬元/年,經濟與環境效益十分顯著。
 
圖7尾渣連續回用加入量對堿度的影響

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