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1.引言
近年來(lái),隨著格爾木煉油廠生產(chǎn)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大,差壓變送器在生產(chǎn)裝置的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛,生產(chǎn)中遇到的問(wèn)題也越來(lái)越多,加之安裝、使用、維護(hù)人員的水平差異,使得出現(xiàn)的問(wèn)題不能迅速解決,一定程度上影響了格爾木煉油廠生產(chǎn)的正常進(jìn)行,甚至危及生產(chǎn)安全。
2.差壓變送器的工作原理及測(cè)量方式
工作原理:來(lái)自雙側(cè)導(dǎo)壓管的差壓直接作用于變送器傳感器雙側(cè)隔離膜片上,通過(guò)膜片內(nèi)的密封液傳導(dǎo)至測(cè)量元件上,測(cè)量元件將測(cè)得的差壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為與之對(duì)應(yīng)的電信號(hào)傳遞給轉(zhuǎn)換器,經(jīng)過(guò)放大等處理變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)電信號(hào)輸出。
差壓變送器的幾種應(yīng)用測(cè)量方式:
①與節(jié)流元件相結(jié)合,利用節(jié)流元件的前后產(chǎn)生的差壓值測(cè)量液體流量。
②利用液體自身重力產(chǎn)生的壓力差,測(cè)量液體的高度。
③直接測(cè)量不同管道、罐體液體的壓力差值。
3.重要測(cè)量回路的故障分析
格爾木煉油廠10萬(wàn)t/a甲醇裝置轉(zhuǎn)化工段水碳比控制差壓測(cè)量系統(tǒng)的作用是對(duì)中壓蒸汽流量和脫硫后的原料氣流量進(jìn)行檢測(cè),把數(shù)值傳遞到DCS,在DCS比值的模塊進(jìn)行處理,轉(zhuǎn)換成物質(zhì)的量比,然后和設(shè)定的水碳比相比較,F(xiàn)T107原料氣的量一般不動(dòng),改變調(diào)節(jié)閥FV108的開(kāi)度,來(lái)改變FT108的蒸汽量,使兩塊表的物質(zhì)的量比保持在某一特定的數(shù)值,獲取、可靠的過(guò)程參數(shù)值是進(jìn)行控制的基礎(chǔ)。對(duì)這兩個(gè)流量進(jìn)行檢測(cè)的變送器位號(hào)為FT108和FT107。FT108的流量一般為33t/h,F(xiàn)T107的流量一般15603Nm/h。
3.1FT108中壓蒸汽流量變送器
中壓蒸汽變送器的安裝圖,系統(tǒng)為變送器+孔板。工藝介質(zhì)為過(guò)熱水蒸氣,過(guò)熱蒸汽在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)距離輸送后,隨著工況(如溫度、壓力)的變化,特別是在過(guò)熱度不高的情況下,會(huì)因?yàn)闊崃繐p失溫度降低而使其從過(guò)熱狀態(tài)進(jìn)入飽和或過(guò)飽和狀態(tài),轉(zhuǎn)變成為飽和蒸汽或帶有水滴的過(guò)飽和蒸汽。為了防止蒸汽凝結(jié),安裝了電伴熱、蒸汽伴熱,冬天時(shí)用延棉板把變送器包起來(lái),避免凍結(jié)凍壞變送器的膜盒。但是沒(méi)有取得很大的作用。測(cè)量值有時(shí)偏差很大,因?yàn)閷?dǎo)壓管長(zhǎng),壓力損失大。
①易凍、易堵、易漏。
②伴熱容易造成差壓變送器器件老化、導(dǎo)壓管需加隔離液,由于伴熱或工藝操作不穩(wěn),正、負(fù)導(dǎo)壓管隔離液液線常常不等,產(chǎn)生液柱差,使流量指示不準(zhǔn)。
③變送器需電伴熱和蒸汽伴熱,運(yùn)行成本高。
于是對(duì)此變送器的取壓方式進(jìn)行了改造,縮短導(dǎo)壓管的長(zhǎng)度把差壓變送器直接安裝在管道上,主管線伴熱走到引壓線處稍拐一點(diǎn)彎,做了一個(gè)冷凝彎。用巖棉板把蒸汽管線和變送器密封起來(lái),用鐵絲將其固定,這樣改造的好處:
①縮短導(dǎo)壓管的長(zhǎng)度,無(wú)疑減少了很多的漏點(diǎn),降低很多凍結(jié)點(diǎn)和導(dǎo)壓管堵塞的概率,減少了儀表工作者的維護(hù)量。
②減少壓力損失,在取壓管中會(huì)有一定壓力損失,減少了測(cè)量的精度和準(zhǔn)確型,縮短后會(huì)提高它的測(cè)量準(zhǔn)確度。
③可以省去電伴熱、蒸汽伴熱和儀表箱,而采取蒸汽自伴熱。如100套流量孔板測(cè)量回路(需保溫伴熱),每個(gè)伴熱點(diǎn)耗汽0.02t/h,如果每年平均按4300h計(jì)算,蒸汽費(fèi)用為40t,則每年需消耗蒸汽費(fèi)用大約為34.4萬(wàn)元,每個(gè)回路每年耗費(fèi)用為0.172萬(wàn)元。有些表不僅要蒸汽伴熱,還要電伴熱,計(jì)算起來(lái)又是不小的一筆費(fèi)用。
夏天的時(shí)候可以調(diào)整巖棉板的厚度,露出導(dǎo)壓管,以免溫度過(guò)高,使冷凝彎處得到冷凝水汽化,兩邊液柱高度不同,影響測(cè)量的準(zhǔn)確性。
3.2FT107混合原料氣流量變送器原料氣流量變送器安裝如圖4所示。系統(tǒng)為節(jié)流孔板+EJA差壓變送器,此流量表經(jīng)常遇到故障。
3.2.1變送器測(cè)得的壓差逐漸變大
本測(cè)量系統(tǒng)剛投用時(shí)工作正常,運(yùn)行一段時(shí)間以后,測(cè)得的壓差逐漸變大,放空后正常,工作一段時(shí)問(wèn)后,測(cè)得的壓差又逐漸變大。電信號(hào)回路工作正常,用側(cè)漏儀表查雙側(cè)導(dǎo)管正常。經(jīng)過(guò)分析,為原料氣脫水干燥不凈,原料氣中含水蒸氣,遇冷凝結(jié),由于液體自上而下流動(dòng),部分水聚集于孔板正壓側(cè),并逐漸沿正壓導(dǎo)壓管流動(dòng)集中至zui下端,造成正負(fù)導(dǎo)壓管中積液高度不一致,差壓變送器測(cè)量出現(xiàn)正向誤差,顯示為差壓增大,氣體變送器沒(méi)有加保溫伴熱,冬天的時(shí)候正壓側(cè)很容易凍住。
即:變送器測(cè)量輸出的流量信號(hào)與實(shí)際流量不符,產(chǎn)生測(cè)量誤差。這里,由于正壓導(dǎo)管取壓方式的原因,隨著時(shí)問(wèn)的增加,h+逐漸大于h-,測(cè)得的流量也增大。由于氣體流量取壓方式不對(duì)或?qū)汗馨惭b不符合要求,常常造成導(dǎo)壓管內(nèi)部積存液體的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象的出現(xiàn),往往會(huì)致使測(cè)量不準(zhǔn),如果在變送器量程很小的情況下,甚至?xí)斐勺兯推鬏敵龅囊恍┎▌?dòng)。
解決方法:
①當(dāng)測(cè)量含有雜質(zhì)的液體或潮濕的氣體流量時(shí),則應(yīng)在導(dǎo)管的zui低點(diǎn)安裝沉降器和排污閥,以便收集和定期排出信號(hào)管路內(nèi)的各種污物和積水。
②對(duì)此變送器加裝電伴熱。
③遇到有凝結(jié)和凍結(jié)的情況及時(shí)用蒸汽吹掃,排凝。
3.2.2變送器的顯示比實(shí)際小很多
經(jīng)過(guò)檢查,電信號(hào)回路工作正常,變送器送檢定室標(biāo)定正常,打開(kāi)正負(fù)壓的放空螺釘,沒(méi)有液體流出,于是懷疑問(wèn)題出現(xiàn)出導(dǎo)壓上,經(jīng)過(guò)檢查,由于正導(dǎo)壓管焊接不好造成泄漏所致,經(jīng)過(guò)補(bǔ)焊堵漏后,流量測(cè)量恢復(fù)正常。除此外,如果正壓管堵塞,平衡閥泄漏也有可能出現(xiàn)變送器顯示偏小的現(xiàn)象。
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