一、故障現(xiàn)象
2017
年,運檢人員檢查發(fā)現(xiàn)地下
GIS 4
號主變高壓側(cè)的
SF6
氣體間隔密度繼電器壓力降低至
0.38MPa
(該密度繼電器報警值為
0.35MPa
),在此之前氣體壓力值一直為
0.42Mpa
。運檢人員采用手持
SF6
氣體檢測儀,對該
GIS
間隔設(shè)備法蘭連接、銅體焊縫和表計處進(jìn)
行全面檢測,沒有發(fā)現(xiàn)泄漏點。運維人員持續(xù)對該氣體間隔加密巡視并做好數(shù)據(jù)記錄,發(fā)現(xiàn)氣體壓力有繼續(xù)下降趨勢。
該電站立即采取響應(yīng)的管控措施,在地下
GIS
區(qū)域設(shè)置隔離圍欄,在進(jìn)出口的位置設(shè)置明顯警示牌,嚴(yán)控人員進(jìn)入,只允許運檢人員
進(jìn)入進(jìn)行巡視檢查記錄工作。進(jìn)入該區(qū)域前嚴(yán)格按照安規(guī)要求,先開啟通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行通風(fēng)超過
15min
,并攜帶含氧量及
SF6
泄漏檢測儀,檢
測氧氣及
SF6
含量合格后進(jìn)入,確保工作安全。
二、原因分析
故障發(fā)生后,電站組織相關(guān)人員召開故障分析會,根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備巡視及檢查情況分析斷造成
SF6
氣體壓力低可能存在的原因有:
1)
該氣室存在漏氣點,導(dǎo)致
SF6
氣體泄漏;
2)
密度繼電器故障導(dǎo)致壓力顯示出錯導(dǎo)致的誤報警;
由于該氣室包含
4
號主變高壓側(cè)油氣套管與
GIS
氣室連接部分,主變空載運行且該處位置較高,故采用
SF6
紅外成像檢漏儀對
4
號主變
高壓側(cè)
GIS
氣體連接法蘭等部位進(jìn)行掃描檢查,發(fā)現(xiàn)主變高壓側(cè)
A
相套管與
GIS
氣室連接管上閥門
V3
與
V2
間上端部的連接法蘭處存在明顯有
氣體泄漏外逸現(xiàn)象,對其他各部位進(jìn)行檢測未見異常。
三、處理過程
1.
方案研究確定
將
4
號主變及
GIS
設(shè)備停電,更換
V2
與
V3
閥之間連接氣管及氣密封件。工作時關(guān)閉
V3
閥,排空
4
號主變高壓側(cè)
A
相套管氣室
SF6
氣體。
為減少上端
GIS
與主變高壓側(cè)油氣套管連接隔膜壓差影響,先同時將上端
GIS
內(nèi)
SF6
排至
1/2
左右的額定壓力,再關(guān)閉
V2
閥,最后將主變高
壓側(cè)
A
相套管氣室抽至真空。
2.
主要工器具及材料準(zhǔn)備
SF6
抽真空回收裝置(含冷凍單元)
1
套、
SF6
氣體純度及微水檢測儀
1
臺、新
SF6
氣體
3
瓶(含氣
50kg/
瓶)、回收用
SF6
舊氣瓶
6
個
(氣瓶應(yīng)含剩余
SF6
氣體,且壓力大于大氣壓力)、專用
SF6
充氣軟管
20
米(含接頭)、吸附劑
1
包、
GIS
氣室連接銅管
1
套(含對接法蘭及
密封圈)。另外配備檢修用的防護(hù)服,正壓呼吸器,橡膠防護(hù)手套等防護(hù)用品。
3.
處理過程
采取必要的安全措施,無關(guān)人員全部撤離現(xiàn)場,在主變廊道設(shè)置排風(fēng)機(jī)確保空氣流通。
(
1
)進(jìn)行氣室抽排氣及回收,試驗抽真空回收裝置運行良好,連接好管路。開啟
V2
閥,將
4
號主變高壓側(cè)
A
相套管氣室連同上端
GIS
先抽至
0.2Mpa
壓力,再關(guān)閉
V2
閥并鎖好,繼續(xù)將
4
號主變高壓側(cè)
A
相套管氣室抽至真空
133pa
。利用
SF6
抽真空設(shè)備對
4
號主變高壓側(cè)
A
相套
管氣室排空氣室進(jìn)行抽空處理。抽出的
SF6
氣體使用專用
SF6
空氣瓶回收裝好,進(jìn)行回收處理。
(
2
)將
V2
與
V3
閥之間漏氣連接管拆除。
連接管拆卸后發(fā)現(xiàn)對接法蘭的密封墊有多處裂紋,且表面失去無彈性呈現(xiàn)明顯老化現(xiàn)象,由此確定了其為
SF6
氣體泄漏原因。
(
3
)將連接氣管連同法蘭密封圈進(jìn)行更換,重新安裝緊固。新密封圈表面光滑有明顯彈性,可以起到密封效果。
注意在回裝前使用干燥潔凈的綢布將連接部位擦拭干凈,工作需要盡快完成,防止暴露時間過長灰塵、異物進(jìn)入管。
(
4
)更換主變高壓側(cè)
A
相套管氣室吸附劑,封蓋回裝。吸附劑主要作用是對充入的新
SF6
氣體起干燥作用。
注意吸附劑更換時也需盡量縮短工作時間,完成后立即恢復(fù)封蓋,以防止在空氣中暴露時間過長吸收潮氣、灰塵異物,完成后盡快進(jìn)
行抽真空處理。
(
5
)氣室充氣前進(jìn)行抽真空密封性試驗。參照
DL
/
T 618-2011
《氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備現(xiàn)場交接試驗規(guī)程》采用抽真空檢測。
安排專人操作,使用抽真空裝置將氣室抽真空至
113pa
,然后再維持抽真空泵運轉(zhuǎn)
40min
,停真空泵,此時壓力為
33pa
,關(guān)閉真空泵與氣室
間的隔離閥門,靜觀
30min
后讀取真空度
A
為
110pa
。靜觀
5h
后讀取真空度
B
為
130pa
,
B-A=20pa
,規(guī)程要求
B-A≤67pa
,符合真空度要求。
(
6
)
SF6
充氣操作
準(zhǔn)備好回充用新
SF6
氣瓶,注意新氣需按標(biāo)準(zhǔn)
DL
/
T 618-2011
《氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備現(xiàn)場交接試驗規(guī)程》進(jìn)行驗收和測試:
※新氣到貨后,應(yīng)檢查是否有制造廠的質(zhì)量證明書,其內(nèi)容包括生產(chǎn)廠名稱、產(chǎn)品名稱、氣瓶編號、凈重、生產(chǎn)日期和檢驗報告單。
※充入
GIS
內(nèi)的氣體,在充氣前,必須每瓶
SF6
氣體都進(jìn)行濕度檢測,并不得超過《氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備現(xiàn)場交接試驗規(guī)程》規(guī)
定。
充氣時注意管路的連接嚴(yán)密性,防止漏氣,需排空充氣管里的空氣。充氣前后使用電子秤稱量氣瓶重量,便于計算充氣量。
先將主變高壓側(cè)
A
相套管氣室充氣,再打開
V2
連通閥連同
GIS
一起充氣,充氣時氣瓶充氣閥門開啟
1/3,
防止速度過快,充氣過程中安排
人員從氣室密度繼電器讀取壓力,待到壓力升至
0.43Mpa
停止充氣。充氣完畢后
24h
內(nèi)監(jiān)測密度繼電器壓力值。按規(guī)程要求
24h
后進(jìn)行檢漏
和濕度檢測,使用塑料薄膜將更換的管路閥門對接法蘭及檢查孔法蘭包好,在底部留有一定的空間收集可能泄漏的
SF6
氣體,使用檢漏儀
對塑料薄膜包內(nèi)檢測無
SF6
氣體,確認(rèn)該氣室氣密性良好,檢測濕度結(jié)果符合要求(要求環(huán)境的濕度不大于
85%
)。
處理完成后,值班人員仍需要對該氣室壓力值進(jìn)行檢查記錄,密切跟蹤壓力變化,同時使用
SF6
紅外檢漏儀檢查氣室處理部位漏氣情
況,經(jīng)過一星期的跟蹤檢查,確認(rèn)地下
GIS
室
SF6
氣室泄漏故障消除。
一、故障現(xiàn)象
2017
年,運檢人員檢查發(fā)現(xiàn)地下
GIS 4
號主變高壓側(cè)的
SF6
氣體間隔密度繼電器壓力降低至
0.38MPa
(該密度繼電器報警值為
0.35MPa
),在此之前氣體壓力值一直為
0.42Mpa
。運檢人員采用手持
SF6
氣體檢測儀,對該
GIS
間隔設(shè)備法蘭連接、銅體焊縫和表計處進(jìn)
行全面檢測,沒有發(fā)現(xiàn)泄漏點。運維人員持續(xù)對該氣體間隔加密巡視并做好數(shù)據(jù)記錄,發(fā)現(xiàn)氣體壓力有繼續(xù)下降趨勢。
該電站立即采取響應(yīng)的管控措施,在地下
GIS
區(qū)域設(shè)置隔離圍欄,在進(jìn)出口的位置設(shè)置明顯警示牌,嚴(yán)控人員進(jìn)入,只允許運檢人員
進(jìn)入進(jìn)行巡視檢查記錄工作。進(jìn)入該區(qū)域前嚴(yán)格按照安規(guī)要求,先開啟通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行通風(fēng)超過
15min
,并攜帶含氧量及
SF6
泄漏檢測儀,檢
測氧氣及
SF6
含量合格后進(jìn)入,確保工作安全。
二、原因分析
故障發(fā)生后,電站組織相關(guān)人員召開故障分析會,根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備巡視及檢查情況分析斷造成
SF6
氣體壓力低可能存在的原因有:
1)
該氣室存在漏氣點,導(dǎo)致
SF6
氣體泄漏;
2)
密度繼電器故障導(dǎo)致壓力顯示出錯導(dǎo)致的誤報警;
由于該氣室包含
4
號主變高壓側(cè)油氣套管與
GIS
氣室連接部分,主變空載運行且該處位置較高,故采用
SF6
紅外成像檢漏儀對
4
號主變
高壓側(cè)
GIS
氣體連接法蘭等部位進(jìn)行掃描檢查,發(fā)現(xiàn)主變高壓側(cè)
A
相套管與
GIS
氣室連接管上閥門
V3
與
V2
間上端部的連接法蘭處存在明顯有
氣體泄漏外逸現(xiàn)象,對其他各部位進(jìn)行檢測未見異常。
三、處理過程
1.
方案研究確定
將
4
號主變及
GIS
設(shè)備停電,更換
V2
與
V3
閥之間連接氣管及氣密封件。工作時關(guān)閉
V3
閥,排空
4
號主變高壓側(cè)
A
相套管氣室
SF6
氣體。
為減少上端
GIS
與主變高壓側(cè)油氣套管連接隔膜壓差影響,先同時將上端
GIS
內(nèi)
SF6
排至
1/2
左右的額定壓力,再關(guān)閉
V2
閥,最后將主變高
壓側(cè)
A
相套管氣室抽至真空。
2.
主要工器具及材料準(zhǔn)備
SF6
抽真空回收裝置(含冷凍單元)
1
套、
SF6
氣體純度及微水檢測儀
1
臺、新
SF6
氣體
3
瓶(含氣
50kg/
瓶)、回收用
SF6
舊氣瓶
6
個
(氣瓶應(yīng)含剩余
SF6
氣體,且壓力大于大氣壓力)、專用
SF6
充氣軟管
20
米(含接頭)、吸附劑
1
包、
GIS
氣室連接銅管
1
套(含對接法蘭及
密封圈)。另外配備檢修用的防護(hù)服,正壓呼吸器,橡膠防護(hù)手套等防護(hù)用品。
3.
處理過程
采取必要的安全措施,無關(guān)人員全部撤離現(xiàn)場,在主變廊道設(shè)置排風(fēng)機(jī)確保空氣流通。
(
1
)進(jìn)行氣室抽排氣及回收,試驗抽真空回收裝置運行良好,連接好管路。開啟
V2
閥,將
4
號主變高壓側(cè)
A
相套管氣室連同上端
GIS
先抽至
0.2Mpa
壓力,再關(guān)閉
V2
閥并鎖好,繼續(xù)將
4
號主變高壓側(cè)
A
相套管氣室抽至真空
133pa
。利用
SF6
抽真空設(shè)備對
4
號主變高壓側(cè)
A
相套
管氣室排空氣室進(jìn)行抽空處理。抽出的
SF6
氣體使用專用
SF6
空氣瓶回收裝好,進(jìn)行回收處理。
(
2
)將
V2
與
V3
閥之間漏氣連接管拆除。
連接管拆卸后發(fā)現(xiàn)對接法蘭的密封墊有多處裂紋,且表面失去無彈性呈現(xiàn)明顯老化現(xiàn)象,由此確定了其為
SF6
氣體泄漏原因。
(
3
)將連接氣管連同法蘭密封圈進(jìn)行更換,重新安裝緊固。新密封圈表面光滑有明顯彈性,可以起到密封效果。
注意在回裝前使用干燥潔凈的綢布將連接部位擦拭干凈,工作需要盡快完成,防止暴露時間過長灰塵、異物進(jìn)入管。
(
4
)更換主變高壓側(cè)
A
相套管氣室吸附劑,封蓋回裝。吸附劑主要作用是對充入的新
SF6
氣體起干燥作用。
注意吸附劑更換時也需盡量縮短工作時間,完成后立即恢復(fù)封蓋,以防止在空氣中暴露時間過長吸收潮氣、灰塵異物,完成后盡快進(jìn)
行抽真空處理。
(
5
)氣室充氣前進(jìn)行抽真空密封性試驗。參照
DL
/
T 618-2011
《氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備現(xiàn)場交接試驗規(guī)程》采用抽真空檢測。
安排專人操作,使用抽真空裝置將氣室抽真空至
113pa
,然后再維持抽真空泵運轉(zhuǎn)
40min
,停真空泵,此時壓力為
33pa
,關(guān)閉真空泵與氣室
間的隔離閥門,靜觀
30min
后讀取真空度
A
為
110pa
。靜觀
5h
后讀取真空度
B
為
130pa
,
B-A=20pa
,規(guī)程要求
B-A≤67pa
,符合真空度要求。
(
6
)
SF6
充氣操作
準(zhǔn)備好回充用新
SF6
氣瓶,注意新氣需按標(biāo)準(zhǔn)
DL
/
T 618-2011
《氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備現(xiàn)場交接試驗規(guī)程》進(jìn)行驗收和測試:
※新氣到貨后,應(yīng)檢查是否有制造廠的質(zhì)量證明書,其內(nèi)容包括生產(chǎn)廠名稱、產(chǎn)品名稱、氣瓶編號、凈重、生產(chǎn)日期和檢驗報告單。
※充入
GIS
內(nèi)的氣體,在充氣前,必須每瓶
SF6
氣體都進(jìn)行濕度檢測,并不得超過《氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備現(xiàn)場交接試驗規(guī)程》規(guī)
定。
充氣時注意管路的連接嚴(yán)密性,防止漏氣,需排空充氣管里的空氣。充氣前后使用電子秤稱量氣瓶重量,便于計算充氣量。
先將主變高壓側(cè)
A
相套管氣室充氣,再打開
V2
連通閥連同
GIS
一起充氣,充氣時氣瓶充氣閥門開啟
1/3,
防止速度過快,充氣過程中安排
人員從氣室密度繼電器讀取壓力,待到壓力升至
0.43Mpa
停止充氣。充氣完畢后
24h
內(nèi)監(jiān)測密度繼電器壓力值。按規(guī)程要求
24h
后進(jìn)行檢漏
和濕度檢測,使用塑料薄膜將更換的管路閥門對接法蘭及檢查孔法蘭包好,在底部留有一定的空間收集可能泄漏的
SF6
氣體,使用檢漏儀
對塑料薄膜包內(nèi)檢測無
SF6
氣體,確認(rèn)該氣室氣密性良好,檢測濕度結(jié)果符合要求(要求環(huán)境的濕度不大于
85%
)。
處理完成后,值班人員仍需要對該氣室壓力值進(jìn)行檢查記錄,密切跟蹤壓力變化,同時使用
SF6
紅外檢漏儀檢查氣室處理部位漏氣情
況,經(jīng)過一星期的跟蹤檢查,確認(rèn)地下
GIS
室
SF6
氣室泄漏故障消除。
一、故障現(xiàn)象
運檢人員檢查發(fā)現(xiàn)地下GIS 4號主變高壓側(cè)的SF6氣體間隔密度繼電器壓力降低至0.38MPa(該密度繼電器報警值為
0.35MPa),在此之前氣體壓力值一直為0.42Mpa。運檢人員采用手持SF6氣體檢測儀,對該GIS間隔設(shè)備法蘭連接、銅體焊縫和表計處進(jìn)行全面檢測,沒有發(fā)現(xiàn)泄漏點。運維人員持續(xù)對該氣體間隔加密巡視并做好數(shù)據(jù)記錄,發(fā)現(xiàn)氣體壓力有繼續(xù)下降趨勢。
該電站立即采取響應(yīng)的管控措施,在地下GIS區(qū)域設(shè)置隔離圍欄,在進(jìn)出口的位置設(shè)置明顯警示牌,嚴(yán)控人員進(jìn)入,只允許運檢人員進(jìn)入進(jìn)行巡視檢查記錄工作。進(jìn)入該區(qū)域前嚴(yán)格按照安規(guī)要求,先開啟通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行通風(fēng)超過15min,并攜帶含氧量及SF6泄漏檢測儀,檢測氧氣及SF6含量合格后進(jìn)入,確保工作安全。 二、原因分析
故障發(fā)生后,電站組織相關(guān)人員召開故障分析會,根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備巡視及檢查情況分析斷造成SF6氣體壓力低可能存在的原因有: 1)該氣室存在漏氣點,導(dǎo)致SF6氣體泄漏;
2)密度繼電器故障導(dǎo)致壓力顯示出錯導(dǎo)致的誤報警;
由于該氣室包含4號主變高壓側(cè)油氣套管與GIS氣室連接部分,主變空載運行且該處位置較高,故采用SF6紅外成像檢漏儀對4號主變高壓側(cè)GIS氣體連接法蘭等部位進(jìn)行掃描檢查,發(fā)現(xiàn)主變高壓側(cè)A相套管與GIS氣室連接管上閥門V3與V2間上端部的連接法蘭處存在明顯有氣體泄漏外逸現(xiàn)象,對其他各部位進(jìn)行檢測未見異常。 三、處理過程 1.方案研究確定
將4號主變及GIS設(shè)備停電,更換V2與 V3閥之間連接氣管及氣密封件。工作時關(guān)閉V3閥,排空4號主變高壓側(cè)A相套管氣室SF6氣體。為減少上端GIS與主變高壓側(cè)油氣套管連接隔膜壓差影響,先同時將上端GIS內(nèi)SF6排至1/2左右的額定壓力,再關(guān)閉V2閥,最后將主變高壓側(cè)A相套管氣室抽至真空。 2.主要工器具及材料準(zhǔn)備
SF6抽真空回收裝置(含冷凍單元)1套、SF6氣體純度及微水檢測儀1臺、新SF6氣體3瓶(含氣50kg/瓶)、回收用SF6舊氣瓶6個(氣瓶應(yīng)含剩余SF6氣體,且壓力大于大氣壓力)、專用SF6充氣軟管20米(含接頭)、吸附劑1包、GIS氣室連接銅管1套(含對接法蘭及密封圈)。另外配備檢修用的防護(hù)服,正壓呼吸器,橡膠防護(hù)手套等防護(hù)用品。 3.處理過程
采取必要的安全措施,無關(guān)人員全部撤離現(xiàn)場,在主變廊道設(shè)置排風(fēng)機(jī)確保空氣流通。
(1)進(jìn)行氣室抽排氣及回收,試驗抽真空回收裝置運行良好,連接好管路。開啟V2閥,將4號主變高壓側(cè)A相套管氣室連同上端GIS先抽至0.2Mpa壓力,再關(guān)閉V2閥并鎖好,繼續(xù)將4號主變高壓側(cè)A相套管氣室抽至真空133pa。利用SF6抽真空設(shè)備對4號主變高壓側(cè)A相套管氣室排空氣室進(jìn)行抽空處理。抽出的SF6氣體使用專用SF6空氣瓶回收裝好,進(jìn)行回收處理。 (2)將V2與V3閥之間漏氣連接管拆除。
連接管拆卸后發(fā)現(xiàn)對接法蘭的密封墊有多處裂紋,且表面失去無彈性呈現(xiàn)明顯老化現(xiàn)象,由此確定了其為SF6氣體泄漏原因。 (3)將連接氣管連同法蘭密封圈進(jìn)行更換,重新安裝緊固。新密封圈表面光滑有明顯彈性,可以起到密封效果。 注意在回裝前使用干燥潔凈的綢布將連接部位擦拭干凈,工作需要盡快完成,防止暴露時間過長灰塵、異物進(jìn)入管。 (4)更換主變高壓側(cè)A相套管氣室吸附劑,封蓋回裝。吸附劑主要作用是對充入的新SF6氣體起干燥作用。
注意吸附劑更換時也需盡量縮短工作時間,完成后立即恢復(fù)封蓋,以防止在空氣中暴露時間過長吸收潮氣、灰塵異物,完成后盡快進(jìn)行抽真空處理。
(5)氣室充氣前進(jìn)行抽真空密封性試驗。參照DL/T 618-2011《氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備現(xiàn)場交接試驗規(guī)程》采用抽真空檢測。安排專人操作,使用抽真空裝置將氣室抽真空至113pa,然后再維持抽真空泵運轉(zhuǎn)40min,停真空泵,此時壓力為33pa,關(guān)閉真空泵與氣室間的隔離閥門,靜觀30min后讀取真空度A為110pa。靜觀5h后讀取真空度B為130pa,B-A=20pa,規(guī)程要求B-A≤67pa,符合真空度要求。 (6)SF6充氣操作
準(zhǔn)備好回充用新SF6氣瓶,注意新氣需按標(biāo)準(zhǔn)DL/T 618-2011《氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備現(xiàn)場交接試驗規(guī)程》進(jìn)行驗收和測試: ※新氣到貨后,應(yīng)檢查是否有制造廠的質(zhì)量證明書,其內(nèi)容包括生產(chǎn)廠名稱、產(chǎn)品名稱、氣瓶編號、凈重、生產(chǎn)日期和檢驗報告單。 ※充入GIS內(nèi)的氣體,在充氣前,必須每瓶SF6氣體都進(jìn)行濕度檢測,并不得超過《氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備現(xiàn)場交接試驗規(guī)程》規(guī)定。
充氣時注意管路的連接嚴(yán)密性,防止漏氣,需排空充氣管里的空氣。充氣前后使用電子秤稱量氣瓶重量,便于計算充氣量。
先將主變高壓側(cè)A相套管氣室充氣,再打開V2連通閥連同GIS一起充氣,充氣時氣瓶充氣閥門開啟1/3,防止速度過快,充氣過程中安排人員從氣室密度繼電器讀取壓力,待到壓力升至0.43Mpa停止充氣。充氣完畢后24h內(nèi)監(jiān)測密度繼電器壓力值。按規(guī)程要求24h后進(jìn)行檢漏和濕度檢測,使用塑料薄膜將更換的管路閥門對接法蘭及檢查孔法蘭包好,在底部留有一定的空間收集可能泄漏的SF6氣體,使用檢漏儀對塑料薄膜包內(nèi)檢測無SF6氣體,確認(rèn)該氣室氣密性良好,檢測濕度結(jié)果符合要求(要求環(huán)境的濕度不大于85%)。
處理完成后,值班人員仍需要對該氣室壓力值進(jìn)行檢查記錄,密切跟蹤壓力變化,同時使用SF6紅外檢漏儀檢查氣室處理部位漏氣情況,經(jīng)過一星期的跟蹤檢查,確認(rèn)地下GIS室SF6氣室泄漏故障消除。
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